丙烯压缩机汽轮机试车方案

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资源描述

一、汽轮机单体试车的目的对施工安装质量进行全面考核。

检验汽轮机以及辅助设备的综合性能。

对操作人员的素质进行综合考核,达到练兵的目的。

了解掌握机组运行规律,消除缺陷为正常生产打好基础。

为完善、修订操作规程及技术改造提供依据。

二、单体试车的要求进行单体试车时,要求在制造厂家的指导下进行试车,按照试车方案进行,如需变更必须征得汽机制造厂家的同意。

试车期间做好现场和中控的原始记录。

成立试车领导小组,统一安排统一指挥。

1、三单体试车应具备的条件机组安装完毕,确认无缺陷、无泄漏,所有临时盲板及过滤网已拆除,控制系统具备投运条件,安装符合制造商提供的技术要求。

辅助设备及系统安装完成,经检查满足设计要求。

电气、仪控制部分安装完成,调试合格。

所有联锁及安全保护系统调试合格。

仪表空气、电源送入界区满足要求。

蒸汽管道试压、吹扫结束,保温完成。

循环冷却水系统、脱盐水及蒸汽冷凝液系统冲洗完毕。

汽轮机与压缩机间联轴器已拆下。

2、消防设施符合要求,开车所需要的各类工、器具齐备,安全措施落实,现场操作人员经专业培训合格,具备操作资格。

四、单体试车的步骤油系统投运1油系统投运前完成以下工作。

3、1油系统所有设备、管道清洗合格;油洗时所加的盲板、临时短管、过滤网均已拆除;所拆下的限流孔板、调节阀等均已复位;检查滤网安装到位,确认油质已达到开车要求。

2关闭油系统所有排放阀。

3油系统各自调回路及联锁调试合格。

4油箱加入46#的汽轮机油至要求液位。

5油系统所属蓄能器氮气充压至55MPa。

4、6启动油箱电加热器,检查其工作状况应满足要求,保持油箱中的油温在452。

2开下列阀门1主、辅油泵及事故油泵进、出口阀。

2油系统所有现场仪表的根部阀。

3油泵出口压力调节阀PV71105的前、后切断阀及其旁通阀。

4高位油箱的充油阀。

5油冷器切至A工作,B备用,并开A排气阀。

6油过滤器切至A工作,B备用,并开A排气阀。

3建立油系统循环1油泵经盘车无卡涩,在现场启动主油泵。

2观察油冷却器及油过滤器的回油视镜有油流动后关其各自的排气阀。

5、3油泵运行正常后,缓慢关小PV71105的旁通阀,调节控制油压力,确认PV71105能自调且油压稳定在05MPa。

6、4打开润滑油压力控制阀PV71108的旁通阀及前、后切断阀,投用润滑油压力调节阀PV71108;缓慢关小旁通阀,直至全关。

确认PV71108能自调且油压稳定在28MPa。

7、调整各轴承进油压力,支撑轴承进油管压力为09-13MPa,推力轴承进油管压力为025-13MPa,并观察轴承回油确保润滑油流动顺畅。

5检查油箱油位,若油位过低,应及时补油。

6待高位油箱回油时关闭其充油阀。

7缓慢打开蓄能器进油阀,注意观察其压力变化情况。

8检查油系统压力、温度均正常,管线无振动、无泄漏。

8、4油系统联锁试验1辅助油泵自启动试验首先确认报警、联锁均已投用,挂主、辅油泵互联开关。

A、控制油压低打开PV71105的旁通阀,待控制油压PISA71155降至低限报警值6MPa时,报警启辅泵,关PV71105旁通阀,将油压调至正常值05MPa。

同样方法对另一台泵做自启动试验。

B、润滑油压低缓慢关闭PV71108阀后的截止阀,当润滑油压力PISA71111降至15MPa时,报警启辅泵,然后全开PV71108阀后的截止阀。

同样方法对另一台泵做自启动试验。

2速关阀联锁试验A、将工艺联锁旁路,从DCS上将机组联锁复位;现场手动停车阀复位;B、现场依次逆时针旋转1843的旋钮900,建立启动油压;顺时针旋转1842的旋钮900,建立速关油压;顺时针缓慢旋转1843的旋钮900,使启动油与回油接通,启动油压慢慢下降,速关阀慢慢打开。

C、分别用现场停车手柄、就地盘、DCS紧停汽机按钮将速关阀关闭。

D、试验结束后,关启动装置,将所有联锁回路恢复正常。

3润滑油压力低低联锁试验A、确认润滑油压力低跳车联锁已投用。

B、按上述步骤建立速关油压,打开速关阀。

C、缓慢关小润滑油压力调节阀PV71108后的切断阀,降低润滑油压力,使PS71112动作,并关闭速关阀。

D、记录下PS71112动作时,润滑油总管压力表PG71110的数值,重新打开PV71108阀后的切断阀,建立正常的润滑油压,调整联锁值至1MPa。

4控制油压力低低联锁试验A、确认控制油压力低跳车联锁已投用。

B、按上述步骤建立速关油压,打开速关阀。

C、打开PV71105的旁通阀,降低控制油压,当联锁动作时,记录油泵出口油压PG71104数值,关PV71105的旁通阀,将油压调至正常值.05MPa,调整联锁值至38MPa。

5事故油泵自启动联锁试验事故油泵选自动,现场及DCS紧停按钮复位,主油泵运行,润滑油压正常。

联系电气人员从配电房中把主、辅油泵进线闸拉下。

主油泵断电停车,事故油泵启动。

确认后,通知电气人员给主、辅油泵送电。

启动主油泵,恢复油系统正常,停事故油泵。

真空冷凝系统的投运1投运前应完成以下工作1打开该系统所有现场仪表根部阀,打开仪表空气气源阀。

2投用凝汽器液位LIC71151及现场液位计并打开其根部阀。

3打开凝汽器循环水进、回水阀,建立冷却水循环。

4打开脱盐水阀向凝汽器加入脱盐水,至0mm后停止加水。

5冷凝液外送阀LV6520及循环阀LV6521的前、后切断阀全开。

2建立冷凝水循环1检查主、辅冷凝液泵润滑状态良好,盘车正常,联轴节保护罩完好。

2打开两台泵的进口阀、排气阀,排完气后关排气阀。

3启动主冷凝液泵,待出口压力稳定后打开其出口阀。

4检查现场液位计,若降至140mm以下,则打开脱盐水阀补水。

5检查冷凝器液位调节阀工作情况,液位设定在140mm。

3冷凝液泵联锁试验1将冷凝液泵选择开关打到“自动”,向凝汽器补充脱盐水,提高LIC71151设定值至180mm,确认外送阀LV6520全关后,关其后切断阀。

2开脱盐水补给阀提高凝汽器液位,当液位LT71151高于150mm时,发出液位高报警,辅助冷凝液泵自启动。

同样方法对另一台泵做自启动试验。

3将LIC71151设定值降至140mm,并稍开LV6520阀的旁路,使凝汽器液位降低,当下。

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